Case study
Wdrożenie systemu monitoringu wydajności produkcji w podtoruńskiej firmie produkującej wyroby z tworzyw sztucznych.
Wdrożenie systemu Connect IQ na dziale zgrzewania.
Tło i wyzwania
Dział zgrzewania w podtoruńskiej firmie produkującej wyroby z tworzyw sztucznych ma kluczowe znaczenie w procesie produkcji gotowych opakowań. W związku z tym, zarząd firmy postanowił rozpocząć wdrożenie system Connect IQ
w tym dziale, aby zoptymalizować procesy zgrzewania folii, monitorować zużycie energii elektrycznej oraz zwiększyć wydajność produkcji.
Wdrożenie systemu Connect IQ
Dział zgrzewania składa się z ok. 20. pojedynczych maszyn zgrzewających, za pomocą urządzeń OptiBox ENERGY oraz czujnikom indukcyjnym, opomiarowane zostały wszystkie maszyny zgrzewające wraz z zamontowaniem tabletów
z panelem operatora na każdej maszynie. Dzięki temu, możliwe stało się bieżące monitorowanie ilości wyprodukowanych wyrobów oraz monitorowanie zużycia energii przez maszyny.
Bezpośrednio po instalacji systemu wydajność poszczególnych zmian wynosiła:
Widać wyraźnie że sama instalacja systemu na I zmianie przyniosła tylko nieznaczny wzrost wydajności ale w przypadku II i III zmiany same monitorowanie produkcji przyniosło olbrzymie wzrosty wydajności jeszcze przed optymalizacją procesów produkcyjnych.
W kolejnych krokach przeanalizowaliśmy wraz z kierownictwem firmy przyczyny przestojów i rozpoczęliśmy wdrażanie procesów produkcyjnych. Po 12 mc od instalacji systemu wydajność maszyn na poszczególnych działach wygląda następująco:
W dalszym ciągu widać różnicę w wydajności na II i III zmianie ale nie są to już tak duże rozbieżności jak przed instalacją systemu. Średni wzrost wydajności na wszystkich zmianach wyniósł 23,46%, co przełożyło się na wzrost zysku działu wytłaczania o 102%.
Obecnie wskaźnik OEE dla działu wytłaczania wynosi prawie 70%, podczas gdy przed zainstalowaniem systemu wynosił około 55%.
Wydajność produkcji wzrosła dzięki kilku czynnikom, w tym lepszemu zaangażowaniu pracowników z II i III zmiany, optymalizacji wielkości wykonywanych zleceń, zmniejszeniu czasów potrzebnych na przezbrojenia maszyn, poprawie współpracy między magazynem a działem produkcji. Dodatkowo, zwiększono wielkość jednostkowych opakowań surowców zakładanych na maszynę, co pozwoliło na wyeliminowanie 70% przestojów związanych z załadunkiem surowca, oraz poprawiono interwencje działu utrzymania ruchu, co również wpłynęło na zminimalizowanie czasów przestojów.
Planowane kolejne kroki
Na podstawie wyników osiągniętych na dziale zgrzewania Zarząd firmy podjął decyzję o instalacji systemu Connect IQ na pozostałych działach firmy czyli dziale wytłaczania oraz dziale druku.